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西门子RFID产品在发动机装配线上的应用

2018西门子工业专家会议论文集(上) 作者:杨光


西门子RFID产品在发动机装配线上的应用

黄剑峰

(上汽通用汽车有限公司 上海)

Application of SIEMENS RFID Productionin Engine Assembly Line

[摘要] 本文介绍了西门子RF300系列RFID产品在动力总成装配线的应用,面对数十万产能,近百个工位、数十种机型共线的自动化生产线,工程师们是如何做到精准生产,实时物流调配,设备稳定运行,机型无缝切换的。RFID技术在这个柔性制造系统中发挥了关键的作用。

[关键词] 柔性制造系统、发动机装配线、RFID

[Abstract] This Paper introduces that how does SIEMENS RF300 seriesproducts help powertrain assembly linewhichhashuge production capacity,various engine models,hundreds of workstations doing collinear productionto achieveprecise production,seamless real-time model switching,stable operation of equipment.RFID technology plays a key role inthisflexiblemanufacturesystem.

[Key Words] flexible manufacture system、engine assembly line、RFID

一、项目简介

1.发动机先进工艺的挑战

为应对燃油效率和绿色排放的高要求,发动机不断迭代,工艺愈发复杂,质量要求严苛,这对装配生产线提出了挑战。上汽通用动力总成的NGC发动机项目装配生产线颇为典型,年产能40万台,5大机型共32种小机型共线生产,非标设备品类繁多,人机交互频繁,如图1所示。

如何保障精准生产,实时调配物流,保证质量万无一失;如何管理生产线的设备、人员与材料成了严峻的企业难题。

2.柔性化生产线的要求

装配线,顾名思义就是将发动机的各个零部件顺序组装起来的流水生产线。

现代化生产是一个精确的执行过程,不同的机型对应不同的零件,需要机型防错。自动、手动工位交织,需要标准化作业流程。每一个零件,每一颗螺栓,每一项检测数据都必须准确记录,数据有效、实时、可追溯、可查证,现场设备需要更多的自动识别,每个生产环节都必须可靠、灵敏、连续和稳定[1]

图1 NGC发动机装配线布局

要达到真正的智能制造、柔性制造,发动机装配线必须做到:

1)每台发动机的自身信息,已完成、未完成的工作内容及状态必须清晰。

2)每个工位设备面对不同的机型,应该知道需要工作的内容、工艺流程和防错。

3)每个操作工面对各自工位都清楚此时的发动机产品信息、工艺和防错点信息。

4)每个生产管理者都清楚生产线的计划/实际产量、班次、机型和设备故障信息等。

3.上汽通用汽车的方案

面对这些严苛的要求,在实际的自动化生产线设计中,工程师们面临着以下的问题:

1)发动机本体信息如何存储?如何快速读取?如何更新?

2)工位PLC面对数十种发动机机型的不同工艺,如何调取正确的机型参数?

3)操作工如何知道发动机产品的信息和此时的工作内容?

4)生产管理者如何收集生产线的信息?如何发布信息?

上汽通用汽车的工程师们选择了西门子公司的Step7-300系列PLC(CPU315-2PN/DP)和Portal系列HMI(HumanMachineInterfaceTP1200)作为自动控制系统的核心,这虽然解决了大部分问题,然而现场数据的收集、传输及处理依旧是老大难,不少关键的生产数据因缺乏载体而难以获取,最终被直接忽略了,这制约了产能的释放。

RFID技术在这样的行业背景下应运而生,作为一个关键的信息承载设备,它的出现填补了控制系统的短板,大大拓宽了人们的设计思路。

工程师们果断采用西门子RF300系列产品,以此RFID设备为基石,一套完整的柔性化制造系统就建立起来了。上汽通用的动力总成装配线在理论设计、标准执行和实际应用中都实现了高度的柔性化、智能化,成为行业的开拓者、先驱者。

二、RFID系统的构成

1.RFID硬件特点

RFID(无线射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别过程无需人工干预。

以西门子RF300系列产品为例,主要由三部分组成:电子标签(RF340T)、读写器(RF310R)、系统接口模块(RF170C)。电子标签用于存储数据,读写器用于读取和写入数据,系统接口模块用于读写器与PC/PLC等设备的通信,包括具体的信息交互和管理,如图2所示。

图2 西门子RF300系列工业RFID标签

相较于二维码识别只能存储单个数据,RF340T电子标签可以存储8KB或32KB的数据。RF310R支持ISO15693通信协议[2],读取/写入速度可以高达8000bit/s,而读写范围最远可达0.2m,RF300系列产品的出现弥补了二维码信息存储不足的短板,令上汽通用的生产线自动化水平上升了一个大台阶。

2.RFID控制架构

IP67以上级别的工业化RFID电子标签、读写器,可以直接暴露在工厂环境中,尺寸只有火柴盒大小,安装方便。将电子标签装在发动机上,读写器安装在各工位的辊道上,系统接口模块则组态入PLC系统,成为PLC总线的一个从站点,如图3所示。

发动机进入工位时,读写器可以读取到RF340T的数据,系统接口模块将数据传输给PLC,PLC由此进行相应的工作,并将工作完成的结果实时发回系统接口模块,再通过读写器写回RF340T。

图3 RFID系统架构

3.RFID的应用优势

RF340T电子标签不仅是发动机的身份证,更是一份产品档案。其中记录了发动机型号、序列号、缸体号和所在的托盘号,也包含了已完成的工作、返修记录、调换记录及故障分析记录。

随着发动机在生产线上的流动,这份产品档案也在实时更新。每个流经的工位设备都可以通过PLC读取这份产品档案,获取自己需要的信息,并将该发动机在本工位完成的工作内容记录到相应的档案页中去,与整个生产线共享。

同时,工位的PLC可以将发动机的实时过点信息传给IT服务器。生产管理者可以监控当前各生产线上的生产情况,对每一台发动机的去向,状态都清楚了然,也可以追溯产品的任何一个生产步骤,任何一个零部件信息,基本实现了发动机产品的全生命周期管理。

三、RFID的实际编程应用

1.电子标签内分布式数据结构

读写器读取/写入电子标签数据的时间和读取/写入的数据大小是线性关联的,每次操作的数据量越大,需要时间越长,反之亦然。通过不断地验证、优化,最终将每次读取/写入的数据量控制在4KB以内,RFID的读取/写入耗时约500ms,既保证了生产数据的稳定传输,又满足了生产节拍。

合理设计RFID的数据结构是迈向柔性化制造的第一步,将4KB数据长度分为静态数据和动态数据两个部分。前100个bytes定义为静态数据,上线工位读写器写入数据后不再变更,用于记录发动机EUN(EngineUniqueNumber)和托盘信息。100bytes以后的数据定义为动态数据,用于记录工位的工作结果,每个工位设备分配10个bytes数据空间,可以写入本工位的作业结果,这部分数据可以进行编辑,删除等操作,如图4所示。

分布式的数据区域各自独立,避免了PLC系统的误处理,也便于工位PLC读取发动机的状态。标准化工艺流程下,RFID电子标签内每一块区域数据都一一对应现场的一个实际工位,该工位的总结果,各个分任务的结果和实际数值都可以存储在规划好的区域内。前一工位的合格结果是后一个工位的允许作业条件,工位间的顺序装配关系也通过PLC程序逻辑紧密地连接了起来。

图4 RFID标签内数据结构

2.PLC编程应用中遇到的问题

西门子公司官方为用户提供了FC45功能块,用于RF300系列读写器的读取/写入实际指令,免去了用户独自编程存在bug或不兼容的困扰。但在应用过程中,由于西门子公司提供的UDT20中,执行command是同一个bytes,如图5所示,command为1时写入数据,command为2时读取数据,command为3时初始化,这就要求用户的外部编程中command必须按照先initial,再read,再write的顺序严格执行,才能避免出现读写器直接将旧数据写入到新RFID电子标签中的情况。

RFID的读取、写入完成是没有单独的引脚输出的,所以在PLC中需要编程来判定是否已经读取/写入完成。常用的逻辑是有读取/写入开始信号,再取Busy信号,读取和写入时Ready信号会自动复位为0,当Ready信号再一次为1时,才表示RFID读写器已经完成了读取/写入动作。PLC逻辑中必须保障每个循环中Ready信号的采集都要有on-off-on的完整过程。

图5 UDT20 MOBY_CMD_e数据结构

四、柔性化制造系统

1.BuildMatrix数据结构

工位Step7系列PLC读取到RF340T电子标签的数据后,又如何知道当前的机型需要做哪些工作呢?显然,PLC自动控制系统也必须进行相应的进化和提升了,上汽通用选择的方案是BuildMatrix框架。

BuildMatrix框架是一套数据结构模型与其相应的PLC程序逻辑的组合,它没有任何硬件,也不增加任何软件,甚至都没有一个主体对象,它只存在于各个工位的PLC程序中,散落在程序的各个边边角角,却发挥着不可估量的作用。

这套隐形的数据结构在PLC程序中体现为一个DB数据块(DB500),其中存放着本工位的默认配置信息和50个机型所对应的工作内容和防错要求,如图6所示。

图6 工位PLC中DB500数据结构

2.BuildMatrix相对应的程序逻辑

RFID设备和BuildMatrix框架结合起来,实现了“1加1大于2”的效果。PLC配置完成BuildMatrix数据块DB500后,相应的PLC程序逻辑如图7所示。

图7 工位PLC中BuildMatrix相关程序逻辑

发动机机型参数都预设在DB500数据块中,在识别到RF340T电子标签的发动机信息后,相应的机型参数就被调取出来,由PLC程序逻辑来保障其程序号,拧紧参数,防错点的准确性。

3.生产计划ERP系统

西门子RF300系列产品的应用,使得上位ERP/MRP系统准确控制车间生产计划成为可能。ERP系统生成车间作业计划,下发作业批次如图8所示,包含机型种类和数量信息[3]

装配线上线工位PLC接收到生产作业批次数据后,开始生成发动机EUN号,并写入RFID电子标签,工位HMI也会显示发动机和生产批次的信息,同时PLC还会反馈给IT此时设备的实时数据,包括缺料、堵料、故障信息和发动机状态,为当前的生产计划调整提供依据。

五、应用总结与体会

西门子RF300系列产品在上汽通用动力总成厂的装配线上得到了大批量的应用,以 NGC 项目为例,单条装配线上配有将近200套,SOP 后两班组全产能生产两年以来,系统稳定、柔性,保障了动力总成产品的顺利下线和质量水准。

图8 生产计划数据流

RFID设备不能简单理解为一套电子标签与读写器的总和,如果仅仅是这些,那么它只是一种比二维码更有效的读写手段而已,是无法带来真正的生产力变革和提升的。

实际上,在RFID设备大规模应用的基础上,以PLC为核心的自动控制系统得到了一次全方位的升级,BuildMatrix框架的出现和RFID设备相辅相成,有效地整合了现有的资源,优化了整个自动控制系统,挖掘出了相当量的关键数据。只有这样,RFID技术的价值才真正发挥了出来,生产线进而达到了高度的柔性化,实现了真正的订单化生产,多品种、小批量,随时切换,零浪费,零库存,企业才取得了真正的规模化生产效益。

展望未来的发动机装配线,技术升级的趋势是相当明显的:

1)RFID的广泛应用,制造、物流、仓储和销售区域的数据全面打通,数据的收集、管理、分析及反馈将更加广泛和深入,将实现真正的发动机产品全周期大数据档案,进而演化成工业智能物联网。

2)RFID设备将更可靠,更全能,数据量更大,传输更稳定,单个读写器可读取多个电子标签等,将大幅降低设备成本,提升系统铺设便利性。

3)大数据的管理方法论,分析工具的改进将更有效地帮助工程师全程介入,实时干预产品的设计、制造和物流等过程,以提升生产力和生产效率。

未来的智能制造还有相当大的发展空间,RFID技术也扮演着越来越重要的角色,不论是产品自身的质量还是对制造系统发挥的作用,都必然更深入和全面。企业管理者和技术人员将牢牢抓住科技潮流,共同努力,勇于创新,大步迈向智能化、数据化和网络化。

参考文献

[1] 付琳琳,苗岐,王玉.发动机装配线的技术探讨与管理维护[J].南方农机,2017,48(2):41.

[2] 郝良彬,李有科,庄欣.RFID 的技术标准和相关规则[J].武汉科技学院学报,2008,7:19-21.

[3] G.Maticevic,M.Cicak,T.Lovric.Production Management in ERPSystemof Digital Enterprise[J].Manufacturing Technology,2008.


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